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石化行業(yè)煉油廢水回用中國石化北京燕山石化公司 煉油廢水回用 前言: 中國石化為降低噸油耗水,確保石化企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,2000年將燕化煉油廠節(jié)水減排列為“十條龍”攻關(guān)項目之一,經(jīng)過科技攻關(guān)及工程實施,把復雜的煉油廢水成功回用到鍋爐補水,即達到了節(jié)水減排,又有效地節(jié)約了熱能;通過幾年的運行,效果良好,帶來了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益,成為煉化廢水回用的典范。改項目為中國第一個將煉油廢水回用于鍋爐補給水的項目,該項目2005年榮獲中國石化集團科技進步一等獎,國家科技進步二等獎。 1、廢水回用脫鹽的必要性 為解決燕化面臨水的問題,為其它兄弟單位提供經(jīng)驗,總部將燕化煉油廠節(jié)水列為“十條龍”攻關(guān)項目之一,要求其噸油耗新鮮水達0.68t/t,噸油排水達0.48t/t,并要求在2005年出“龍”。 要想有效降低新鮮水耗量,廢水回用是有效途徑之一。燕化是國內(nèi)較早回用廢水企業(yè)之一。1999年開始廢水回用的調(diào)研和研究,2002年煉油和橡膠廢水經(jīng)深度處理后回用于煉廠、膠廠工業(yè)水管網(wǎng)做循環(huán)水補充水,工藝流程為:曝氣生物濾池+混凝澄清+過濾+消毒,2002年7月投產(chǎn),5年來,一直運行正常。 由于北京環(huán)?刂戚^嚴,循環(huán)水排廢水全部進廢水處理廠進行處理,這導致再生水鹽含量的升高。隨著循環(huán)水濃縮倍數(shù)的提高,循環(huán)水含鹽量的增加,再生水含鹽量也大幅度提高,其中包括對循環(huán)水有害的離子如氯離子。在現(xiàn)有配方條件下,循環(huán)水場要想有效提高濃縮倍數(shù),必須對補水鹽含量尤其是有害離子進行限制,否則循環(huán)水處理結(jié)果必將受影響。 要想解決再生水鹽含量累計問題,脫鹽是唯一手段。另外,循環(huán)水補水僅占煉廠用水量的20~30%,40~60%新鮮水用作離子交換補水制取化學水。煉廠要想有效降低新鮮水用量,廢水必須脫鹽成為化學水,常見的脫鹽有兩種:離子交換和反滲透。經(jīng)澄清過濾的煉油廢水直接進入離子交換器有三大問題需解決:一是鹽含量過高,對現(xiàn)有離子交換工藝有很大影響,二是有機物CODcr對樹脂污染,三是鐵離子對樹脂的污染,上述三個問題是常見方法無法解決的。 該項目 “曝氣生物濾池+澄清過濾”系統(tǒng)于2002年7月投產(chǎn),“超濾+反滲透”系統(tǒng)于2004年8月建成投產(chǎn),整個系統(tǒng)運行至今,效果良好,穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。 2、廢水回用工藝路線及運行情況 2.1 廢水回用進水水質(zhì) 表1 煉油廢水回用進水水質(zhì)
2.2 工藝流程及規(guī)模 混凝劑 曝氣生物濾池 → 混凝澄清池 → 粗過濾器 → 水池 → 提升泵 殺菌劑 阻垢劑 → 超濾裝置 → 反滲透裝置 → 原離子交換系統(tǒng)
2.3 主要設備的運行情況 2.3.1 曝氣生物濾池 燕化煉油廢水氨氮含量高,大部分在在10~25mg/L之間,為了降低氨氮的含量采取了曝氣生物濾池,同時對CODcr也有一定的去除,2002年7月投入運行,曝氣生物濾池對氨氮、CODcr的去除效果見表2。 表2 曝氣生物濾池對氨氮、CODcr的去除效果
2.3.2 絮凝沉淀—過濾單元 為了進一步去除CODcr、BOD5、懸浮物、總鐵、濁度等,采取了機械攪拌澄清池+粗過濾的設備;2002年7月投入運行,出水懸浮物在3~10 mg/L,絮凝沉淀—過濾單元CODcr、NH3-N處理效果見表3。 表3 絮凝沉淀—粗過濾單元處理效果
2.3.3 超濾運行情況 “超濾+反滲透”系統(tǒng)于2004年8月初通過燕山石化公司驗收并投入連續(xù)的工業(yè)應用,裝置運行非常穩(wěn)定,管理方便,經(jīng)濟效益明顯。該系統(tǒng)超濾產(chǎn)水規(guī)模為560 m3/h,反滲透產(chǎn)水規(guī)模為410 m3/h。 2.3.3 超濾運行情況 2.3.3.1 超濾系統(tǒng)概述 在該項目中采用了強度強、可氣水擦洗、抗污染性能好、壽命長、過濾精度高的陶氏化學公司的DOWTMSFP-2660超濾作為反滲透的前處理,保證了反滲透的可靠運行。 DOWTMSFP-2660膜組件,采用聚偏氟乙烯(PVDF)材料,可長期耐受高濃度的氧化劑,充分抑制微生物繁殖。在工業(yè)應用的PVDF超濾膜組件中,膜組件具有小的公稱孔徑,能夠去除幾乎所有的微粒、細菌、大多數(shù)病菌以及膠體;其極高的孔隙率使得SFP-2660膜組件能夠獲得和微濾相當相近的通量,因而在大多數(shù)情況下是比微濾更好的選擇。 DOWTMSFP-2660膜組件,采用不易堵塞的外壓式結(jié)構(gòu),具有更高的截污量,更大的過濾面積,使清洗更簡便、徹底。采用的流態(tài)設計以全流過濾為主,但組件也可以很方便地轉(zhuǎn)換成錯流過濾的模式,與錯流相比,全流過濾能耗低、操作壓力低,因而運行成本更低;而錯流過濾則能處理懸浮物含量更高的流體。因此具體的操作形式宜根據(jù)水中的懸浮物含量來確定。 DOWTMSFP-2660膜組件,通常以恒流方式運行,透膜壓差將隨運行時間逐漸增加, 此時通過定期的反洗、氣擦洗以及化學分散清洗等手段,可以清除膜面的濾餅層;而使用殺菌劑則能夠有效地控制微生物繁殖,更徹底的除去膜面污染物。 回用廢水除鹽裝置中使用的膜元件主要技術(shù)參數(shù)如下: 膜元件型號 DOWTMSFP2660 型式 中空纖維(外壓式) 膜材質(zhì) PVDF 公稱孔徑 0.03μ 2.3.3.2 超濾運行情況見表4 表4:超濾裝置運行情況
超濾裝置無論實際產(chǎn)水水質(zhì)、回收率,還是化學清洗周期均優(yōu)于設計指標。 2.3.4 反滲透運行情況 2.3.4.1 反滲裝置概述 系統(tǒng)設計反滲透裝置4套,設計產(chǎn)水量410m3/h,反滲透采用陶氏的BW30-365FR抗污染膜,一級二段排列,抗污染反滲透膜且具有親水性,對有機物的吸附性小,膜元件和系統(tǒng)運行壽命長,可延長膜的清洗周期,降低清洗費用。 2.3.4.2工藝輔助系統(tǒng) (1)氧化劑加藥裝置,用于向超濾進水和反洗水中投加氧化劑,防止細菌等微生物在超濾膜繁殖并去除部分有機物。 (2)還原劑裝置,用于向反滲透進水投加還原劑,還原水中的氧化性物質(zhì),保護反滲透膜。采用在線ORP表檢測水中的氧化還原電位并控制加藥量。 (3)阻垢劑加藥裝置,用于向反滲透進水中投加阻垢劑,以防止膜元件結(jié)垢。反滲透濃水端,特別是反滲透壓力容器中最后一根膜元件的濃水側(cè)出現(xiàn)諸如CaCO3、CaSO4濃度積大于其平衡溶解度指數(shù)而結(jié)晶析出,在膜表面結(jié)垢造成污堵, 從而損壞膜元件的應用特性,因此在進入膜元件之前設置了阻垢劑投加裝置,投加對此類鹽具有良好分散作用的阻垢劑。 (4)化學清洗裝置,用于清洗超濾、反滲透裝置膜元件的化學清洗。超濾、反滲透膜經(jīng)過長期運行后,某些難以氣水沖洗的污垢,如有機物、無機鹽結(jié)垢等,會積累在膜的表面,造成超濾、反滲透膜通量下降、反滲透膜脫鹽率的降低,使用化學藥品進行清洗才能去除,以恢復超濾、反滲透膜的性能。 2.3.4.3 反滲透運行情況 反滲透系統(tǒng)于2004年8月初安裝完畢投入運行,反滲透裝置運行情況見表5 表5 反滲透裝置運行情況
反滲透裝置無論實際產(chǎn)水水質(zhì)、回收率,還是化學清洗周期均優(yōu)于設計指標。 整個廢水回用系統(tǒng)運行非常穩(wěn)定,超濾膜的化學清洗周期在2個月以上,水回收率保持在92%以上;反滲透膜的化學清洗周期大于2個月,水回收率保持在75%以上,脫鹽率大于97%。系統(tǒng)抗沖擊負荷能力強,受來水波動的影響較小,系統(tǒng)維修工作量少,自動化程度高,管理方便;在煉化廢水回用工程處于高水平。 2、 運行成本 電費:0.89元/噸 藥劑消耗(酸、堿、氧化劑、阻垢劑、絮凝劑等):0.45元/噸 人工費:0.14元 合計:1.48元/噸 產(chǎn)水作為鍋爐補給水的原水,既減少原離子交換器大量酸堿,又節(jié)約大量水量,大大減少污染物排放量,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益明顯。 4、煉油廢水回用系統(tǒng)體會 煉油廢水回用是一個復雜的系統(tǒng)工程,處理工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及工程公司技術(shù)能力都會對煉油廢水回用運行造成較大的影響。 北京燕山石化煉油污水回用是國內(nèi)最早的煉化污水回用項目,從 2004年8月投產(chǎn)以來,運行一致穩(wěn)定,超濾及反滲透的產(chǎn)水水量以及水質(zhì)均優(yōu)于設計指標,在國內(nèi)煉化污水回用系統(tǒng)中運行最好;我們認為燕化煉油廢水回用系統(tǒng)長期運行效果好的主要原因是預處理去除油、CODcr效果好、陶氏超濾及反滲透產(chǎn)品的性能優(yōu)越。 |