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寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 工業(yè)廢水深度處理工程的運行總結(jié) 1、項目概況 新疆八一鋼鐵有限公司是新疆最大的鋼鐵企業(yè),年產(chǎn)800萬噸鋼的生產(chǎn)能力;每天產(chǎn)生生產(chǎn)污水和生活污水約60000m3/d;集中污水處理是收集全廠的生產(chǎn)、生活污水集中處理及部分深度回用,既減少了環(huán)境污染污染,又節(jié)約大量新鮮水;集中污水處理站主要包括生產(chǎn)廢水預(yù)處理系統(tǒng)、生產(chǎn)廢水深度處理系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)。 生產(chǎn)廢水預(yù)處理系統(tǒng)主要處理各生產(chǎn)工序凈循環(huán)水系統(tǒng)、濁循環(huán)系統(tǒng)的排污水等,廢水中主要污染物為:懸浮物、油類、COD、鹽類等。本項目預(yù)處理包括格柵、旋流沉砂池、隔油調(diào)節(jié)池、高效沉淀池(帶石灰、碳酸鈉軟化系統(tǒng))、MBBR、濾池及污泥處理系統(tǒng),其中預(yù)處理核心工藝采用威立雅公司提供的“高效沉淀池(帶石灰、碳酸鈉軟化系統(tǒng))+MBBR+TGV濾池”工藝。 深度回用處理采用超濾+反滲透+鈉離子交換器工藝,其中反滲透+鈉離子交換器產(chǎn)水供給軟水用戶。反滲透濃水采用濃水反滲透進一步處理,濃水反滲透產(chǎn)水進入回用水池和超濾水池,剩余濃水外供沖渣。 本工程按全廠鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸/年時,排水量2500m3/h設(shè)計建設(shè)。深度處理進水規(guī)模按1600m3/h設(shè)計,預(yù)留500m3/h設(shè)備位置,軟化水產(chǎn)水能力1000m3/h。預(yù)處理及深度處理水的回用分冬夏兩種工況。
夏季工況如下圖2.1-1所示。 圖2.1-1 夏季工況水量平衡圖 夏季廢水進水量2500m3/h(另加172m3/h工藝過程中產(chǎn)生的循環(huán)廢水)經(jīng)預(yù)處理后,1607m3/h進入深度處理產(chǎn)出1000m3/h軟水供各軟水用戶使用,產(chǎn)出175m3/h濃水送至高爐沖渣;其余1325m3/h中,500m3/h直接從pH調(diào)節(jié)池后進入綠化供水池用于綠化和噴灑,825m3/h送至熱電脫鹽水站和鼓風(fēng)站脫鹽水站,作為其原水使用。
冬季工況如下圖2.1-2所示。
圖2.1-2 冬季工況水量平衡圖 冬季廢水進水量2500m3/h(另加172m3/h工藝過程中產(chǎn)生的循環(huán)廢水)經(jīng)預(yù)處理后,1607m3/h進入深度處理產(chǎn)出1000m3/h軟水供各軟水用戶使用,產(chǎn)出175m3/h濃水送至高爐沖渣;其余1325m3/h送至熱電脫鹽水站和鼓風(fēng)站脫鹽水站,作為其原水及循環(huán)水系統(tǒng)補水使用。熱電脫鹽水站原水用量550m3/h,鼓風(fēng)站脫鹽水站原水量380m3/h,剩余395m3/h作為熱電和制氧循環(huán)水系統(tǒng)補水(鼓風(fēng)站、熱電、制氧循環(huán)補水量約為500m3/h)。 污泥處理系統(tǒng)用于處理生產(chǎn)廢水預(yù)處理系統(tǒng)處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥,將污泥脫水后外運。
2、全廠集中廢水處理及回用簡介 2.1 全廠集中廢水處理及回用 集中廢水處理及回用工藝流程:
工業(yè)廢水深度處理及綜合利用工程進水水質(zhì)表1:
2.2 廢水處理回用面臨的困難 廢水處理回用面臨的困難:有機物含量高、懸浮物含量高、鈣離子/氟離子含量高、含鹽量較高: ⑴、有機物含量、氨氮含量較高:焦化廢水可生化性能差,處理難度大,經(jīng)過MBBR生化處理的廢水BOD5/CODcr已很低,可生化性很差,進一步去除有機物較大,預(yù)處理包括格柵、旋流沉砂池、隔油調(diào)節(jié)池、高效沉淀池(帶石灰、碳酸鈉軟化系統(tǒng))、MBBR、濾池及污泥處理系統(tǒng)。
2.3 工藝流程 深度處理系統(tǒng)采用“超濾+反滲透”的雙膜法工藝流程。系統(tǒng)控制水平:DCS+上位機自動控制。 →超濾裝置 →【超濾水池】→ RO增壓泵 → RO保安過濾器 → RO高壓泵→ →一級RO裝置 →【RO產(chǎn)水池】→ RO產(chǎn)品水泵→ 鈉離子交換器 →【RO產(chǎn)水池】→→外供泵 一級反滲透濃水處理 一級RO裝置濃水 →【濃水收集池 】 → 濃水RO增壓泵 → 濃水RO保安過濾器 → 濃水RO高壓泵 → 濃水RO裝置 →【RO產(chǎn)水池】
2.4 規(guī)模 深度廢水回用處理系統(tǒng)處理規(guī)模為1250m3/h。
3主要設(shè)備的運行情況 3.1 高效混凝澄清 高效混凝澄清裝置是加藥混合、反應(yīng)、澄清、濃縮為一體的高效水處理構(gòu)筑物,它采用了污泥循環(huán)加斜板沉淀的技術(shù),通過在混合區(qū)投加石灰、混凝劑、在反應(yīng)區(qū)投加助凝劑、純堿去除污水中的懸浮物、COD、硬度等到污染物質(zhì)。 3.2 MBBR池 經(jīng)過MBBR生化處理的廢水有機物、氨氮含量仍較高,有機物大部分在10~30mg/L之間,為了降低有機物、氨氮的含量采取了MBBR池,通過向反應(yīng)器中投加一定數(shù)量的懸浮載體,提高反應(yīng)器中的生物量及生物種類,從而提高反應(yīng)器的處理效率,對CODcr及氨氮均有較好的去除。MBBR池對氨氮、CODcr的去除效果見表。
3.3 TGV濾單元 為了進一步去除CODcr、BOD5、懸浮物、總鐵、濁度、硬度等,采取了過濾的設(shè)備;自投入運行,出水濁度在1 NTU以下,絮凝沉淀—過濾單元CODcr、硬度處理效果見表2。 表2 3.4 超濾運行情況 “超濾+反滲透”系統(tǒng)裝置運常穩(wěn)定,管理方便,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。該系統(tǒng)超濾產(chǎn)水規(guī)模為1440m3/h,一級反滲透產(chǎn)水規(guī)模為1008m3/h,濃水反滲透產(chǎn)水規(guī)模為240m3/h。 3.4.3.1 超濾系統(tǒng)概述 在該項目中采用了強度強、可氣水擦洗、抗污染性能好、壽命長、過濾精度高的陶氏化學(xué)公司的DOWTMSFP-2880超濾作為反滲透的前處理,保證了反滲透的可靠運行。 DOWTMSFP-2880膜組件,采用聚偏氟乙烯(PVDF)材料,可長期耐受高濃度的氧化劑,充分抑制微生物繁殖。在工業(yè)應(yīng)用的PVDF超濾膜組件中,膜組件具有小的公稱孔徑,能夠去除幾乎所有的微粒、細(xì)菌、大多數(shù)病菌以及膠體;其極高的孔隙率使得SFP-2880膜組件能夠獲得和微濾相當(dāng)相近的通量,因而在大多數(shù)情況下是比微濾更好的選擇。 DOWTMSFP-2880膜組件,采用不易堵塞的外壓式結(jié)構(gòu),具有更高的截污量,更大的過濾面積,使清洗更簡便、徹底。DOW在制膜工藝上“膜絲采用雙皮層結(jié)構(gòu),增加膜絲強度;采用聚氨酯(PU)復(fù)合澆注層柔韌性好,有利于保護膜絲的根部,避免根部疲勞引起斷絲,使用壽命更長,產(chǎn)水水質(zhì)更穩(wěn)定;同時允許更高的氣擦洗強度,有利于污染物去除,系統(tǒng)快速恢復(fù)。”運行方式采用的流態(tài)設(shè)計以全流過濾為主,但組件也可以很方便地轉(zhuǎn)換成錯流過濾的模式,與錯流相比,全流過濾能耗低、操作壓力低,因而運行成本更低;而錯流過濾則能處理懸浮物含量更高的流體。因此具體的操作形式宜根據(jù)水中的懸浮物含量來確定。 DOWTMSFP-2880膜組件,通常以恒流方式運行,透膜壓差將隨運行時間逐漸增加,此時通過定期的反洗、氣擦洗以及化學(xué)分散清洗等手段,可以清除膜面的濾餅層;而使用殺菌劑則能夠有效地控制微生物繁殖,更徹底的除去膜面污染物。 回用廢水除鹽裝置中使用的膜元件主要技術(shù)參數(shù)如下: 超濾套數(shù) 8套 處理量 8×180t/h套 運行通量 45.8L/m2.h 膜元件型號 DOWTMSFP2880 單支膜面積 77m2/支 型式 中空纖維(外壓式) 膜材質(zhì) PVDF 公稱孔徑 0.03μm 3.4.3.2 超濾運行情況 超濾裝置運行情況見表3。 表3超濾裝置運行情況
超濾裝置無論實際產(chǎn)水水質(zhì)、回收率,還是化學(xué)清洗周期均優(yōu)于設(shè)計指標(biāo)。 3.5 反滲透運行情況 3.5.1 反滲裝置概述 系統(tǒng)設(shè)計反滲透裝置6套,設(shè)計產(chǎn)水量168m3/h,濃水反滲透4套,設(shè)計產(chǎn)水量60m3/h,反滲透采用陶氏的BW30-400/34i-FR抗污染膜,一級二段排列,抗污染反滲透膜且具有親水性,對有機物的吸附性小,膜元件和系統(tǒng)運行壽命長,可延長膜的清洗周期,降低清洗費用。
3.5.2工藝輔助系統(tǒng) (1)氧化劑加藥裝置,用于向超濾進水和反洗水中投加氧化劑,防止細(xì)菌等微生物在超濾膜繁殖并去除部分有機物。 (2)還原劑裝置,用于向反滲透進水投加還原劑,還原水中的氧化性物質(zhì),保護反滲透膜。采用在線ORP表檢測水中的氧化還原電位并控制加藥量。 (3)加酸、阻垢劑加藥裝置,用于向反滲透進水中投加酸、阻垢劑,以防止膜元件結(jié)垢。反滲透濃水端,特別是反滲透壓力容器中最后一根膜元件的濃水側(cè)出現(xiàn)諸如CaCO3、CaSO4濃度積大于其平衡溶解度指數(shù)而結(jié)晶析出,在膜表面結(jié)垢造成污堵,從而損壞膜元件的應(yīng)用特性,因此在進入膜元件之前設(shè)置了阻垢劑投加裝置,投加對此類鹽具有良好分散作用的阻垢劑。 (4)非氧化性殺菌劑加藥裝置,間歇時向反滲透進水中非氧化性殺菌劑劑,以防止膜元件細(xì)菌污染。廢水中有機物較高、水溫也極適應(yīng)細(xì)菌繁殖環(huán)境,為防止細(xì)菌在反滲透繁殖影響反滲透的正常運行,必須間歇時向反滲透進水中非氧化性殺菌劑劑。 (5)化學(xué)清洗裝置,用于清洗超濾、反滲透裝置膜元件的化學(xué)清洗。超濾、反滲透膜經(jīng)過長期運行后,某些難以氣水沖洗的污垢,如有機物、無機鹽結(jié)垢等,會積累在膜的表面,造成超濾、反滲透膜通量下降、反滲透膜脫鹽率的降低,使用化學(xué)藥品進行清洗才能去除,以恢復(fù)超濾、反滲透膜的性能。 2.5.3 反滲透運行情況 反滲透系統(tǒng)于安裝完畢投入運行,反滲透裝置運行情況見表5。 表4 一級反滲透裝置運行情況
表5 濃水反滲透裝置運行情況
反滲透裝置無論實際產(chǎn)水水質(zhì)、回收率,還是化學(xué)清洗周期均優(yōu)于設(shè)計指標(biāo)。 整個廢水回用系統(tǒng)運行穩(wěn)定,超濾膜的化學(xué)清洗周期在1個月以上,水回收率保持在92%以上;反滲透膜的化學(xué)清洗周期大于1個月,水回收率保持在65%以上,脫鹽率大于97%。系統(tǒng)抗沖擊負(fù)荷能力強,受來水波動的影響較小,系統(tǒng)維修工作量少,自動化程度高,管理方便;為廢水回用積累了經(jīng)驗。 4運行成本 電費:1.2元/噸 藥劑消耗(石灰、堿、酸、氧化劑、阻垢劑、絮凝劑等):1.6元/噸 人工費:0.16元 合計:2.96元/噸 廢水經(jīng)過雙膜法處理的回用水一部分產(chǎn)水作為鍋爐補給水的原水,既減少離子交換器大量酸堿,又節(jié)約大量水量,大大減少污染物排放量;另一部分產(chǎn)水作為熱電、鼓風(fēng)除鹽水及制氧循環(huán)水系統(tǒng)的補充水;污水回用系統(tǒng)的工藝排水排至高爐水沖渣系統(tǒng)作為沖渣用水;經(jīng)濟效益和環(huán)境效益明顯。 5 深度處理廢水回用系統(tǒng)體會 鋼鐵企業(yè)全廠深度處理廢水回用是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,處理工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及工程公司技術(shù)能力都會對深度處理廢水回用運行造成較大的影響。 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司集中污水處理及深度回用從投產(chǎn)以來,運行一直穩(wěn)定,超濾及反滲透的產(chǎn)水水量以及水質(zhì)均優(yōu)于設(shè)計指標(biāo);深度處理廢水回用運行效果好的主要原因是預(yù)處理去CODcr、硬度、油的去除效果較好、陶氏超濾膜及反滲透膜產(chǎn)品的性能優(yōu)越。 |
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